数字化工厂及工业节能设备服务商
数字化工厂及工业节能设备服务商产品质量有保证 售后7×24小时服务
联系我们
山东左元机电有限公司
全国免费服务热线:4006227598
地址 :山东省淄博市张店区金晶大道68号华润大厦13层1307室
商经理:
手机:13853305145
邮箱:erin@imigps.com
李经理:
手机:13616440346
邮箱:lixiao@imigps.com
您的位置: 首页>>维修知识>>正文
维修知识

电机检查调整顺序的方法以及电机冒火花的解决方法

时间:2021-04-26 作者:山东左元 点击:1413次

  1.首先检查转子。用手转动转子轴,在磁极换向时,先是手感像压缩弹簧一样阻力逐渐增大,至中立点后又会突然自行旋转,但整周转动过程中应无摩擦卡滞感。如有,就可能是轴承过度磨损或已损毁,造成定子和转子相互刮擦。
  2.验看触点状况。以手或工具扳开两触点观察,如有附着污物应加以清洗。如有轻微烧蚀,可用“0”号砂纸条对折,使两砂面向外,夹在触点间来回抽动磨光。如严重烧蚀,就应卸下触点,用油石磨光后装复,或干脆更换新件。
  3.电容器状况。此电容损坏率并不高,如确需检查,可御下,以万用表高阻挡位反复接触外壳和中心电极,如每次表针均摆回“0”,即表明该电容基本正常。需要注意的是,电容外壳与夹持板及底座常由于脏污生锈而接触不良,造成火花塞跳火微弱。
  4.正确调整。一般使用说明书上均有调整触点最大间隙0.3mm。对于触点安装底板已经拆卸过而又安装不当的磁电机,仅调整触点间隙是不行的。这是因为磁电机点火的初级电流,不同于汽车用蓄电池点火线圈存在恒定的蓄电池电压供应,只有磁电机转子磁极与定子极掌处于极性交换过渡的某一特定位置时,才会感生出最大的电流,也只有此时断电器断开,次级线圈才会感生出最强的跳火电压。为保证此种关系,触点安装底板下方与壳体间有刻线标识。但遇到下述情况时刻线位置是无法确定的:底板刻线不清,底板与壳体并非原装,交换底板进行左旋和右旋磁电机的改型。采用下述方法可大致确定上述极性交换过渡的某一特定位置:先将两个底板固定螺钉稍加松退,再转动偏心调整螺钉于中位,用手缓慢旋动转子,并观察轴头断电凸轮在快要顶起动触点时,以手感确定磁力由阻力变为引力的交变点并严格固定。此时观察两触点,如刚好微开,便可把两底板固定螺钉紧固,如两触点未开或开得过大,可将底板稍作转动,使触点刚好微开后再紧固。最后验看最大开度是否符合规定,如相差过大,可对偏心螺钉稍加调整后,再重复上述触点开启时间的调整,就会获得满意的效果,即用高压线对机壳作手转动打火试验,打火的距离一般在7mm以上。
  1、电刷电流密度过大。实际运行中,若果一两个电刷因机械原因卡涩,弹簧压力不足等原因不出力,为维持正常负荷,通过其他电刷的电流就将增大,在增大通流的电刷中如果有被摩偏的电刷,因跟滑环接触面积减小,接触面通流密度增大。根据Q=I*IRT,发热量跟电流的平方成正比,积聚的热量无法散发出去时,温度急剧升高,电刷与滑环接触面就会产生火花。另外火花的产生后,使电刷工作环境更加恶劣,从而恶性循环,使电刷冒火花更严重,几个都有这种情况严重时就会发生环火。
  2、电刷压力不均匀或不符合要求。电刷出厂时厂家都有相关:电刷压力调整到不发生火花的最低压力,经过科学论证和实践总结,最低压力一般为200~300ɡ/c㎡,即0.02~0.03MPa,要求各个电刷之间的压力也要均匀,其差别不超过10。发电机在长期运行中如果某个电刷摩擦过短,或电刷在刷框内滞卡的情况下,压力将出现不均匀。此外受机械、弹簧本身受热变软等因素影响造成压力达不到电刷不发生火花的最低理论要求。还有我们在压紧、提拉碳电刷时,有时靠感觉,没有经验积累,操作误差是很大的。
  3、电刷表面不洁。这一点最让人忽略的,正常运行的发电机电刷密封在密闭的柜子内,两极电刷中间有套在轴上齿轮状轴流风扇,靠转子转动把磨下的石墨碳粉、电刷的发热及时抽走,达到清洁冷却的作用。如果柜门关不严,或巡检时忘记关门,外面的粉尘伴随着热空气吸进电刷,附着在刷柱上,一方面影响电刷散热。另一方面电刷发生火花时因刷柱表面不洁,刷柱之间绝缘强度不够很容易环火。此外滑环上车有螺旋状一道道沟槽,这是为了增加电刷散热面积,改善同电刷接触,使电刷更充分冷却,同时更容易让碳粉抽走。柜门若关不严,风扇抽力不足外面粉尘也很轻易附着在螺旋状沟里,后果是可想而知的。励磁机电刷考虑其电压等级比较低裸露在外面,在此也建议一下检修定期清洁。前几天我厂发生过励磁电刷冒火花被迫停机事件,原因多方面的,往往小事酿成大祸。我们应该引起足够重视。
  4、轴承振动大。一二期大轴都带励磁机,由于轴承长、带的附加设备多了,振动自然就很难控制到最低,。机组长时间运行,疲劳、老化等等复杂因素引起轴承振动加大,电刷随着震动,将使刷柱摩擦不均、引线及弹簧松动,发生局部冒火花慢慢进一步影响全局。
  其他如电刷制造工艺差、研磨不良、电刷位置不对、其隙不均匀、接触电阻过大、负荷高、短路等原因,在实际中可能有,但几年来的生产实践看上述4点的原因居多。
  由于电刷冒火花处理在相关资料中有,但规程没有作详细规定,最近部里陆续出台了好多行之有效措施,我觉得非常有必要。在这里靠几年经验积累与大家交流一下,不对地方还请大家批评多多指正。
  励磁机电刷冒火花时,没见过、没处理过的同志见到带电体冒火花,一定非常恐惧,无所适从,其实枉然。励磁机转子额定电压是27V,一般满负荷都是18-20V左右,远远低于人体的安全电压36V,也就是说人体电阻对于36V以下电压是绝缘的。这已经是科学实验、论证得出权威结论,不容置疑的。我几次因找不到线手套赶时间赤手上阵。尽管是安全的,但有点违背安全规定,领导也不提倡,但我们的绝缘手套又太笨重,大家应有同感,最好找个线手套戴上操作,保护人身安全永远是对的!另外大家压电刷时不要太用力,我在前面叙述过电刷压力有相关规定,压到不冒火花时的最低压力,这要靠自己经验和感觉,当你压2-3格火花没有了,稍等下适当松回1-2个格,这样防止因压力高第二天电刷会死灰复燃。如果两到三个电刷同时冒火花已渐成环火,压不起作用时,就索性松开中间一两个,弧光电阻增大了,环火的机会减少了,然后把其他压完后,再把松开的压回。这里提一下,虽然设计上电刷的容量够两倍以上的额定电流,够励磁系统调节器高起始响应强励动作,但我查了相关资料只建议最多拉下单极20的电刷,即发电机电刷10*20=2,励磁机8*20=1.6(以上说的都是单极)也就要求拉掉单极最多不超过2个,可能怕原来若已有一两个不出力的再拉掉两个,相当一半不出力了,防止调节器在手动方式时失磁,自动方式时到达强励条件时强励动作,使极少数工作的电刷通流急剧增加,以致于使事件进一步恶化。我在这方面也求证了电机班的同志,他们说可以少量拉掉电刷,他们平时更换时也要拉掉再更换的,但也建议不要同时拉掉多个电刷。
  发电机电刷冒火花时,发电机电刷每组有四个并列刷柱,每个刷柱都有一个刷辫(铜阻丝)连接,我们要戴好绝缘手套,因发电机励磁电压额定是365V,正常时也有180-200V,超过人体的安全电压。反复提拉对应冒火花的刷辫,调整电刷电流分配均匀,让弹簧压力最大的释放,也防止刷柱滞卡、磨偏。另外提拉时不能用力过勐,防止拉断刷辫。这里顺便提一下,发电机电刷冒火花发生的少,有些小同志没见过也不知道咋处理冒火花的电刷,以为压电刷的手柄就行了,其实不是这样,手柄是固定、装、取电刷用的。你是压或拉不动的,如果想取下电刷时,手握把柄左转90度,轻轻一拉整个一组电刷就都下取下了。
  发生电刷冒火花严重或已经几个电刷环火,适当降无功达到降励磁电流的目的,减小局部不良电刷工作压力。但要防止发电机励磁调节器手动方式下失磁,自动方式下强励。这时通知机炉降有功(无功会跟着下降)是非常必要的。诚然,发电机电刷冒火花严重时我们采取的一系列措施无非为检修赢取时间。


标签: 振动 电机 震动

相关推荐

发表评论